新欣園150噸鍋爐裝置設有一臺低壓除氧器,目的是通過低壓蒸汽加熱鍋爐給水,在一定壓力下達到水的飽和溫度點,析出水中的溶解氧,從而避免鍋爐承壓部件避免氧腐蝕。低壓除氧器原加熱蒸汽是通過工業汽輪機背壓后,產生0.1MPa的蒸汽作為熱源,工業汽輪機設計是汽輪機、電動機、給水泵的三機組,通過工業汽輪機做功,減少電動機的功率,拖動高壓給水泵,節約部分電耗。鍋爐的燃氣改造,蒸汽成本直線上升,三機組的運行已經不能起到節能的作用。
年初,運行三部DIB塔通過改造后降低塔底蒸汽使用量, 副產的0.29MPa蒸汽過剩,此蒸汽不具備低壓蒸汽的條件,無法并入低壓蒸汽管網,造成放空浪費。生產技術部運行崗王偉民在公司副總經理王政的指導下,通過仔細核算,提出了將DIB副產蒸汽能作為低壓除氧器的加熱熱源的改造方案。運行六部工藝工程師通過反復現場核實,路由流程,最終確定了方案,增設一根DN150的管線以及兩臺DN150的閥門,將DIB塔副產蒸汽直接工業汽輪機背壓排汽管道,通過除氧器進汽調節閥作為減壓調節使用,保證低壓除氧器的運行工況不變。
時間就是效益,方案確定后,運行六部組織施工,加班加點趕工期,只用了三天的時間,完成了380米管道鋪設對接,成功的將DIB塔副產蒸汽引入低壓除氧器,解決了運行三部0.29MPa蒸汽過剩的問題。
根據成本計算,除氧器使用DIB塔副產蒸汽作為加熱蒸汽,蒸汽價格降低了135元/噸,按照全年8000小時計算,此改造全年將為公司節約成本約265.52萬元,用實際行動推動公司節能降耗的方針落地生根,實現效益最大化。
(新啟元:劉艷紅)